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编码器故障原因解析与处理技巧

编码器干扰故障原因及处理方法是什么?

ER740:故障和处理对策的Drial Drial Drial编码原因1:代码代码方法不正确确认:检查布线编码。
相应的措施:根据正确的接线图重新加油。
故障的原因2:确认编码电缆的方法:检查现场的振动是否太大,导致编码器电缆的松动,甚至振动不良的编码。
相应的度量:调整大小并确保密切连接编码器接线端子。
原因3:信号捐赠的确认方法的Z码:检查位点接线情况:干扰的来源很多,好像周围设备中有大型设备或机柜中有多个功率频率转换设备。
让仆人处于“ RY”状态,如果200b-0bh(电角)平滑或降低,则手动旋转发动机树,并且圆圈对应于5 0-360°。
(如果X系列发动机为4 0-360°,则指Z系列发动机。
如果200b-0bh在旋转过程中具有异常突变,则编码器本身更有问题。
如果警察在轮换过程中没有震惊,而是在仆人奔跑期间的警报,那么干扰的可能性很高。
相应的措施:优先使用电缆使用我们的优惠电缆; 尝试在生产线上尽可能弱。
检查编码器两端的荆棘是否处于良好状态,如果针减少了。
原因4:编码器的错误确认方法:替换可以正常使用的编码器电缆。
发动机处于相同的位置,电角的偏差应在±30°之内。
相应的措施:替换可以正常使用的编码器电缆。
否则,编码器本身会有一个大问题,必须更换仆人引擎。

编码器7种常见故障

作为测量和控制系统的关键组成部分,其故障通常会影响整个系统的准确性和稳定性。
本文列出了编码器的七个一般故障:

信号的损失:也许是由于电缆连接的削弱或编码器本身的削弱,有必要检查并确保电缆将牢固连接。
编码器。
信号抖动:信号受到干扰,导致测量不稳定。
您应该检查干扰源,例如,远离编码器或内部屏蔽或调整代码。
ByOUS偏差错误:编码器的输出信号与实际位移不符,这可能是安装不准确的问题或编码器的准确性。
Calbly校准或替换高级代码。
温度漂移:当温度变化时,编码器信号不稳定,这可能是非能量温度补偿或衰老成分。
检查温度补偿设置,并考虑更换或维护组件的可能性。
营养失败:编码器无法正常工作,它可能是功率电压异常或电源线的故障。
确保电源稳定,维修或更换线路。
机械冲突:编码器因错误的安装或机械故障而损坏。
您需要调整安装站点,维修机和设备以避免碰撞。
通信错误:编码器无法与系统通信,这可能是通信协议的设置不正确或对接口的损坏。
有必要配置协议并修复或更换接口。

出现故障的每种解决方案都很强。

伺服电机编码器故障代码

分析SARVO电机警报代码的故障是警报代码21*失败的原因:编码器和驱动程序之间的通信中断,并激活了通信中断的功能。
响应补救措施:根据接线图,编码器线正确连接。
改进错误两个警报代码23*原因失败:主要是噪声导致错误数据。
复制补救措施:确保编码器的电源为电压DC5V+-5%(4.75–5.25V)。
如果电机电缆与编码器电缆捆绑在一起,请将其与接线分开。
第三个警报代码24 DOSHA原因:状态偏差高于脉冲仪值参数PR70(过度位置偏差)的设定值。
1。
根据指令脉冲,电动机无法正常运行。
2。
PR70值很小。
反应补救措施:根据脉冲正确操作的说明,监视扭矩监视器,以确保输出扭矩不饱和并调整利润。
将PR5E和PR5F设置在Zui大。
四个警报代码25*原因失败:外部响应监视器检测到的负载位置与编码器检测到的电动机位置不匹配,该位置高于参数PR7B的设置值(混合控制偏差过高)。
五个警报代码26故障原因:电动机速度超过参数PR73(速度级别)设置值,以避免过度指令速度。
检查脉冲频率和几个频率比。
由于不公平的收益而沉重。
复制补救措施:请正确调整利润。
根据接线图,正确连接到编码器线六失败代码27原因:参数pr48pr4b(电子齿轮的第一,第二分子,第二分子,划分)设置)是错的。
检查PR48PR4B参数值。
设置正确的频率比例以响应措施:确保电子齿轮指令最大比2MPP。
进入偏差计数器的脉冲不超过500kpp。
由于噪音,主要是由于噪声引起的。
即使连接线正确,也可能是一个警报。
确保外部反馈设备DC5V+_5%(4.75-5.25V)的电源电压。
如果电机电缆的连接线和外部反馈设备同时捆绑在一起,请将其与接线分开。
反应补救措施:FG 29请参阅接线图,以在八个警报的失败法规上获取fg的保存线:条件偏差计数器的价格超过2Z7(13417729)。
指示。
监视扭矩显示器,以确保输出扭矩不饱和。
调整利润。
设置PR5E和PR5F最大值。
响应补救措施:根据接线图,编码器线正确连接。
九个警报代码35*原因失败:外部反馈设备和驱动器之间的沟通障碍物处于活动状态,并且中断检测功能处于活动状态。
复制补救措施:要解决接线错误,请定期检查外部反馈设备的接线。

三菱伺服驱动器报警代码表

仆人驱动器三菱的警报代码表如下:

1,al.e6-指示仆人紧急停止。
通常有两个原因。

2,al.37-参数异常。
内部参数是混乱的,操作员是由外部干扰的错误或单位引起的。
通常,可以将参数解析为出厂价值。

3,al.16-codifier。
内部参数是混乱的电缆,编码或发动机编码器故障。
参数还原工厂值或替换电缆或更换发动机编码器。

4,al.20编码器。
发动机编码器受伤或电缆损坏,连接松动。
更换编码器电缆或编码器伺服电机。
当MR-J3系列发生在此失败中时,驾驶员的地面设置也会燃烧。

5,at.30-再生制动异常。
如果警报出现是合理的,则驾驶员内部制动电路的元素会损坏。
如果您在操作过程中出现,则可以检查动态电路的接线。

6,Al.50,Al.51-超载。
检查三相U,V和W三相序列接线是正确的,并且刻有伺服电机的三相线圈或接地。
如果长期以来昏迷的加载速度超过100%,则将服务响应参数设置得太高并产生共振。

7,al.e9-主要道路已断开连接。
检查主电路功率是否连接。

8,al.52-太大了。
一般而言,电气编码器或出口的输出模块的环的组件通常会损坏。

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